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板材热连轧厂2300生产线年修后开足马力生产
板材热连轧厂2300生产线自年修结束后,利用设备稳定的大好时机,开足马力满负荷生产,掀起新一轮生产热潮,向全年生产经营任务冲刺。
10月7日至18日,2300生产线历时11天的年修正式结束。此次年修以恢复设备精度,更好地满足生产工艺要求,进一步提高产品实物质量为目标,生产工艺组对中修后的关键设备进行了现场跟踪、零位标定和试车调试,对重点设备的精度和运行状态进行了检查和对比,严格从生产工艺角度出发,通过产品实物、数据指标分析,进一步解决影响产品质量的设备问题。
为确保全年生产任务顺利完成,年修后,2300生产线精心组织生产,制订多项措施,提升产品实物质量,最大限度释放轧机能力。他们对生产质量指标层层细化分解落实,进一步优化生产计划,各作业区领导率先垂范,安排值班人员实施保产,生产组织、计划排产、工艺、模型等技术人员紧密配合,不断优化工艺参数等方法,并制订了难轧品种和极限规格的稳定生产保证措施。继续协调计划处、板材炼钢厂的可轧坯料稳定供给,以2300生产线运行为核心,保证坯库原料均衡供给。通过对操作人员加强技术培训,规范和细化操作规程,开展全员卡钢攻关等举措, 使卡钢和过程废品有所下降。
结合年修后设备运行稳定,2300生产线进一步强化点检维护及预修工作,每日在第二周期后安排点检,通过动态点检和静态点检的有机结合,实现了对全线设备的查缺补漏,在点检过程中检查精确细致,提高了设备控制精度,为生产稳定顺行提供了稳固的基石。为进一步提升出口产品的外观形象,工艺技术人员及时分析生产过程数据,严把出口产品质量关,并按合同进度交货。为满足冷轧超薄酸洗板的生产,2300生产线结合目前精轧备辊能力,长短周期搭配实现均衡排产,每个常规周期和酸洗薄规格周期交替排产。此外,进一步通过提高单重,优化轧制节奏,增加小时块数和吨钢,释放生产能力。
10月7日至18日,2300生产线历时11天的年修正式结束。此次年修以恢复设备精度,更好地满足生产工艺要求,进一步提高产品实物质量为目标,生产工艺组对中修后的关键设备进行了现场跟踪、零位标定和试车调试,对重点设备的精度和运行状态进行了检查和对比,严格从生产工艺角度出发,通过产品实物、数据指标分析,进一步解决影响产品质量的设备问题。
为确保全年生产任务顺利完成,年修后,2300生产线精心组织生产,制订多项措施,提升产品实物质量,最大限度释放轧机能力。他们对生产质量指标层层细化分解落实,进一步优化生产计划,各作业区领导率先垂范,安排值班人员实施保产,生产组织、计划排产、工艺、模型等技术人员紧密配合,不断优化工艺参数等方法,并制订了难轧品种和极限规格的稳定生产保证措施。继续协调计划处、板材炼钢厂的可轧坯料稳定供给,以2300生产线运行为核心,保证坯库原料均衡供给。通过对操作人员加强技术培训,规范和细化操作规程,开展全员卡钢攻关等举措, 使卡钢和过程废品有所下降。
结合年修后设备运行稳定,2300生产线进一步强化点检维护及预修工作,每日在第二周期后安排点检,通过动态点检和静态点检的有机结合,实现了对全线设备的查缺补漏,在点检过程中检查精确细致,提高了设备控制精度,为生产稳定顺行提供了稳固的基石。为进一步提升出口产品的外观形象,工艺技术人员及时分析生产过程数据,严把出口产品质量关,并按合同进度交货。为满足冷轧超薄酸洗板的生产,2300生产线结合目前精轧备辊能力,长短周期搭配实现均衡排产,每个常规周期和酸洗薄规格周期交替排产。此外,进一步通过提高单重,优化轧制节奏,增加小时块数和吨钢,释放生产能力。
2017-11-17
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